Analiza i leczenie problemu wykładzin młyna Ф 2,2m × 6,5m młyna kulowego
Mamy rosyjskiego klienta, który posiada linię do produkcji klinkieru cementowego, która obejmuje młyn kulowy Ф 2,2m × 6,5m. Miesiąc po uruchomieniu młyna kulowego wkładek do młynów
a wkładka pierwszego pojemnika była często łamana. W ciągu tygodnia złamało się najwyżej 18 sztuk, które trzeba wymienić. To dużo kosztuje.
Analiza przyczyn i leczenie
Przede wszystkim zastanów się, czy nie ma problemu z jakością podszewki. Materiał uszkodzonej podsufitki szlifierskiej i podkładki schodkowej to zg40cr2mnsi2more, wskaźnik twardości HRC wynosi 48 ~ 50, udarność wynosi ≥ 59 J / cm2. Inspekcja fabryczna jest kwalifikowana,
Był używany w innych projektach normalnie bez żadnych nienormalnych warunków, takich jak pękanie i pękanie.
Po drugie należy sprawdzić, czy gradacja korpusu szlifierskiego jest rozsądna, twardość kulki stalowej HRC ≥ 58, ciągliwość ≥ 3 J/cm2, stopień uszkodzenia ≤ 0,5%, a podstawowe wskaźniki mieszczą się w zakresie projektowym. Klasyfikacja w młynie jest pokazana w Tabeli 1. Zgodnie z konwencjonalnym zakresem wielkości wsadu 0 ~ 50 mm, proporcja materiału 0 ~ 25 mm wynosi około 70%, a konfiguracja jest rozsądna.
Po wysuszeniu ponad 95% żużla żelaznego i kaolinu ma postać proszku, miałkość 80 μm, a pozostałość na sicie 20%; wielkość cząstek niektórych dużych materiałów wynosi 20 mm ~ 35 mm. Rozdrobnienie materiału wsadowego jest znacznie mniejsze niż zaprojektowane przez producenta młyna kulowego.
Przedmiot | Specyfikacje | Projektowana ilość/t | Materiał | |
Szlifowanie mediów | Pierwsza Kabina | Ф80mm | 3 | High Chrome |
Ф70mm | 5 | High Chrome | ||
Ф60 mm | 4 | High Chrome | ||
Ф50 mm | 2 | High Chrome | ||
Szlifowanie mediów | Druga Kabina | Ф20mm×20mm | 6 | High Chrome |
Ф16mm×16mm | 10 | High Chrome | ||
Ф14mm×14mm | 5 | High Chrome |
Dźwięk mielenia młynka jest zbyt wyraźny i szorstki. Wartość dźwięku zgrzytania elektrycznego ucha wynosi 158 dB, co oczywiście jest wyższa niż normalna norma 120 dB. W pełni wyjaśniono, że obciążenie młyna jest zbyt małe, ilość wsadu jest zbyt mała, a stalowa kula uderza w wykładzinę przez długi czas, powodując pęknięcie.
W oparciu o powyższą analizę, nieuzasadniona klasyfikacja kuli stalowej jest podstawową przyczyną nadmiernego rozdrobnienia młyna kulowego. W związku z tym gradacja kulek stalowych jest regulowana, jak pokazano w tabeli 2. Jednocześnie zwiększono prędkość posuwu w zależności od odgłosu szlifowania i grubości szlifowania. Po regulacji nie tylko wydajność na godzinę wzrosła do 20 ~ 25 t/h, ale również wykładzina młyna nie ulegała częstym uszkodzeniom.
Przedmiot | Specyfikacje | Projektowana ilość/t | Materiał | |
Szlifowanie mediów | Pierwsza Kabina | Ф60 mm | 3 | High Chrome |
Ф50 mm | 5 | High Chrome | ||
Ф40 mm | 4 | High Chrome | ||
Ф30mm | 2 | High Chrome | ||
Szlifowanie mediów | Druga Kabina | Ф20mm×20mm | 6 | High Chrome |
Ф16mm×16mm | 10 | High Chrome | ||
Ф14mm×14mm | 5 | High Chrome |
Wynik
Na początkowym etapie właściciel podał jedynie skład chemiczny i zawartość wilgoci w materiale, ale nie podał wielkości cząstek materiału. Zgodnie z konwencjonalnymi danymi producent młyna kulowego projektuje klasę korpusu mielącego, a wykładzinę młyna kupuje generalny wykonawca. Generalny wykonawca, ustalając przyczyny, nie analizował problemów systematycznie i przyjął za pewnik, że jakość blachy okładzinowej jest niekwalifikująca się, a zmiana surowca została zignorowana. Konieczne było dostosowanie gradacji i szybkości podawania, a efekt był dobry po zabiegu.
@Mr. Nick Sun [email protected]
Czas publikacji: 10.10-2020