Hudson은 부채를 구조 조정하여 anorthosite 광산을 다시 시작합니다.

 

그린란드 광업

Hudson Resources(TSXV: HUD)  는 기존 대출 기관인 Cordiant Capital Inc. 및 Romeo Fund와 최종 계약  을 체결하여 Greenland의 White Mountain anorthosite 광산에 대한 미지급 부채를 재구성하고 광산의 안정성을 보장하기 위한 자본 투입을 제공합니다. 내 앞으로.

계약에 따라 대출 기관에 지불해야 하는 기존 부채 4,200만 달러 중 약 1,370만 달러는 회사의 자회사인 Hudson Greenland의 우선주로 전환되어 이자 지불을 크게 줄입니다.

대출상품의 만기는 3년 연장하고, 최초 원금 상환일은 2년 연기한다. 이전에 발표된 천만 달러의 백스톱 시설에 대한 이자율도 인하됩니다.

기존 부채를 ​​Hudson Greenland의 우선주로 전환하면 대출 기관이 Hudson 사업부의 약 69%를 소유하게 됩니다. Hudson은 구독 가격의 200%에 대해 대출 기관으로부터 이자를 되살릴 수 있는 옵션이 있습니다.

부채 구조 조정과 동시에 Hudson Greenland는 대출 기관에 천만 달러의 전환사채를 발행하고 그 수익금은 운전자본으로 사용할 예정입니다. 사채가 완전히 전환되면 Hudson Greenland에 대한 대출 기관의 소유 지분은 약 79%로 증가합니다.

“우리의 대출 기관은 이제 우리의 파트너이며 우리의 이해 관계는 광산을 수많은 수익원에서 친환경 제품을 생산하는 성공적인 비즈니스로 성장시키는 데 맞춰져 있습니다. 중요한 것은 우리가 미래에 Hudson Greenland의 완전한 소유권을 되찾을 권리를 보유하고 있다는 것입니다.”라고 Jim Cambon 회장이 언론 발표에서 말했습니다.

한편 그린란드 정부는 COVID-19 여행 제한에도 불구하고 Hudson이 프로젝트 현장으로 팀을 다시 동원할 수 있도록 허가했으며 현재 광산을 관리 및 유지 보수에서 완전한 운영으로 옮기기 위한 활동이 진행 중입니다.

발파는 이미 재개되었고 공장은 앞으로 2주 안에 가동될 것이라고 회사는 말했다.

Hudson Greenland를 통해 White Mountain anorthosite 광산에 대한 소유권 외에도, Hudson은 Sarfartoq 희토류 원소(REE) 및 니오븀/탄탈륨 탐사 라이센스도 소유하고 있습니다. 회사는 고급 니오븀 프로젝트에 초기 초점을 두고 앞으로 몇 주 안에 Sarfartoq 라이선스에 대한 활동을 시작할 것으로 예상합니다.

우리 고객은 철석을 분쇄하기 위해 PEF2100*1500 조 크러셔를 사용합니다. 매년 870만 톤 이상의 철광석이 부서지고 220만 톤의 철광석 분말이 생산됩니다. 조 크러셔 라이너는 주요 조 크러셔 마모 부품이며 조 크러셔 라이너는 사용 중에 자주 고장나고 수명이 짧으며 생산에 심각한 영향을 미칩니다.

Problems in the use of jaw crusher liner

조 크러셔 라이너는 일반 고망간 주강 ZGMn13CrMo로 만들어지며 두께는 170mm입니다. 주요 문제는 다음과 같습니다. 죠 크러셔 라이너는 철광석을 파쇄하는 동안 느슨해지거나 떨어지기 쉽기 때문에 크러셔에 과부하, 고무 밴드 막힘 및 긁힘과 같은 사고가 발생합니다. 라이닝 보드의 강도와 강성이 충분하지 않습니다. 짧은 인생; 광석 배출구의 크기를 수동으로 조정하고 효율성이 낮고 노동 집약도가 높습니다.

 

Improved design of the jaw crusher liner

구조 개선

(1) 움직이는 죠와 고정 죠 라이닝의 품질이 기본적으로 변하지 않고 강도와 강성이 광석 파쇄 요구 사항을 충족한다는 전제하에 라이닝 뒷면에 중공 중량 감소 구멍이 설계되었습니다. 라이닝의 광석 파쇄면의 두께를 증가시키고 파쇄된 광석의 두께를 80mm 증가시키고 고정 턱 라이닝의 두께를 80 ~ 110mm 증가시킵니다.
(2) 라이닝 보드 뒷면의 보강 리브를 설계하여 라이닝 보드 본체의 강도와 강성을 높이고 파괴 응력에 대한 요구 사항을 충족하며 라이닝 보드의 균열을 방지합니다.
(3) 부품의 강도와 강성을 높이기 위해 라이닝 보드 뒷면의 고정 볼트 구멍 주위에 보강 리브를 설계합니다.
(4) 안감 보드의 풀림을 방지하기 위해 안감 보드 뒷면에 풀림 방지 클램프용 구멍 2개가 설계되었습니다. 이에 따라, 풀림 방지 고정 클램프가 조 크러싱 모터 조 본체에 용접됩니다.
(5) 속이 빈 라이닝에 리프팅 구멍을 디자인합니다.
(6) 조 크러셔 라이닝의 파형, 파고 및 파괴 능력을 개선하기 위한 수학적 모델을 설정합니다. 원래 라이너의 파형 크기는 피크 반경 40mm, 높이 40mm, 피크 간격 172mm입니다(그림 참조). 개선된 라이너 파형 크기는 피크 반경 70mm, 높이 70mm, 피크 간격 258mm입니다(그림 참조). 라이너의 파형 크기가 개선 된 후 철광석에 대한 가동 죠 및 고정 죠 라이너의 압착, 굽힘 및 쪼개짐 효과뿐만 아니라 분쇄 교합력 및 광석 제동 효율이 향상되었습니다.
(7) 가동 턱 라이닝 보드 뒷면의 조정 혼에서 토출 포트 장치의 유압 자동 조정 - 다중 인터페이스 유압 시스템을 설계하여 작업자의 노동 강도를 줄이고 크기의 자동 조정을 실현합니다. 배출 포트.

오래된 조 크러셔 라이너 파형

새로운 조 크러셔 라이너 파형

재료 개선

(1) 라이너의 재질이 기존 ZGMn13CrMo 고망간강에서 내마모성, 내충격성, 고경도 ZGMn18Cr2 고망간강으로 변경되었습니다. 라이너의 충격 흡수 에너지 akU는 원래 40J/cm2에서 120J/cm2 이상으로 증가하고 경도는 30HRC에서 40HRC 이상으로 증가하며 가공 경화 정도가 더 높고 내마모성 도 크게 개선됩니다.
(2) 라이너를 주조할 때 니켈 합금 성분을 첨가하여 경화성을 향상시키고 시효 처리하여 라이너의 경도 및 내마모성을 향상시킵니다.
(3) 라이닝 재료의 크롬 함량을 2%로 증가시켜 고경도 오스테나이트 탄화물 형성 능력을 향상시켜 라이닝의 내마모성과 수명을 향상시킵니다.

 

새로운 조 크러셔 라이너 결과

2010년 3월, 개선된 조 크러셔 라이너는 Ekou Iron Mine에서 철광석 중량 압출, 충격 및 마모 테스트를 통과했습니다. 반년 이상 현장 사용 후 크러셔 정상작동 및 라이너 충격인성 3배, 경도 33% 증가, 수명 2~3배 증가 입증 타임스.

 

@Nick Sun    [email protected]


게시 시간: 2020년 8월 7일